
新天煤化工熱電裝置1#、2#脫硫系統于7月10日進行整套啟動試運,3#、4#脫硫系統于6月30日進行整套啟動試運。試運期間脫硫效率達99.5%以上,主要設備運行參數控制在設計范圍內,實現了一爐兩塔工況下平穩運行。在導入化工區酸性氣后每臺吸收塔二氧化硫氣體濃度達到4500毫克每標方左右,通過一爐兩塔脫硫系統處理后二氧化硫排放濃度能有效的控制在35毫克每標方以下,煙塵排放濃度能基本控制在5毫克每標方以下,排放的煙氣指標能夠符合國家和地方的環保政策和污染物排放標準,生產現場整潔,無新增“三廢”產生,有利于企業發展和環境改善。
新天煤化工超低排放增容改造項目由浙江天地環??萍加邢薰究偝邪?,采用氨法脫硫工藝,按照1#、4#爐采用一爐一塔的方案,新建2座5#、6#吸收塔(總高48.8米,直徑11米),每座吸收塔處理的煙氣量為每臺鍋爐煙氣量的100%煙氣量(包括1/3酸性氣入爐燃燒量)。2#、3#爐采用一爐兩塔的方案,利舊改造原有4座1#~4#吸收塔,每座吸收塔處理的煙氣量為每臺鍋爐煙氣量(包括1/6酸性氣入爐燃燒量)的50%。目前6座塔全部投入運行,通過對運行數據分析,已達到有效消減鍋爐與化工區酸性氣混合氣體硫化物的處理要求,確保超低排放達標及硫銨副產品正常出料。

此次超低排放增容改造,新天煤化工投入大量人力、物力、財力,用實際行動詮釋了國企的社會責任,踐行“綠水青山就是金山銀山”的環保發展理念,為推動伊犁地區的社會經濟發展和環境治理作出了積極貢獻。新天煤化工增容超低排放改造完成后,參照現行歐盟標準測算,每年可實現二氧化硫減排530萬噸,氮氧化物減排480萬噸、煙塵80萬噸,將對改善區域環境產生巨大的推動作用。
近期本項目最后一項“硫銨后端處理系統綜合樓改造”將破土動工,硫銨干燥系統采用目前技術最成熟、應用最廣的振動流化床設計,項目計劃11月底按期投產,投用后將有效提升硫銨副產品出料能力和質量,硫銨成品產量最大處理能力能達到每小時25噸,為企業帶來良好的經濟效益,實現環保與經濟效益的雙贏。