深挖潛力尋突破
3號機組自2007年投運,至今已9年有余。長時間的服役,使機組逐漸步入老齡化階段,各項能耗指標逐年下滑,機組的安全可靠性已不能滿足機組大負荷長周期運行。為3號機組全面體檢,挖潛增效,迫在眉睫。2014年,總經理梁志福向全廠員工發出號召:“舉全廠之力,集中精力改造3號機組,改造后各項能耗指標必須達到創金牌機組的指標要求,為公司創建國內一流發電企業奠定基礎。”同年9月1日,3號機組拉開了為期70天的節能改造。
管理人員把機組的歷史數據研究了個底朝天,尋思路,找突破;生產人員迅速成立專業小組,與同行業內高效機組進行詳細對比,找短板,細分析,提方案。“在分析機組指標時,將指標分解到每臺設備,有針對性的對其進行技術改造。”生產設備部書記問樹榮回憶起當時的改造思路尤為清晰。
一時間,汽輪機通流部分提高調節級效率,改善排汽型線、電除塵現有電源改為軟穩電源、空預器熱端蓄熱板換型和換熱原件加高增容、減少鍋爐墻式再熱器受熱面管子根數、引增合一等各類節能改造舉措,統籌推進,協同完成。同年11月14日,3號機組節能升級改造順利完工,平穩高效投入生產。
文明治理換新貌
“生產區域干凈整潔,員工行為、設備工況、作業環境和諧統一”。3號機組的新面貌,對于全廠員工來說,有目共睹。走入3號爐磨煤機處,設備健康運轉,干凈整潔,漏粉現象,早已不見蹤影。“現在機組負荷這么高,換做是以前,早就烏煙瘴氣,煤粉肆意,如今你看,漏粉現象幾乎為零。”鍋爐制粉班技術員陳學彬自豪地講道。為了升級班組文明治理,制粉班人員摒棄管理粗放,利用機組大小修,嚴格按照檢修規程,對磨煤機本體、煤粉管道進行檢查,從源頭消除漏粉隱患。工作中,要求員工將工器具、材料按需求整齊擺放,用剩的材料和廢品、廢件如數帶回,做到工完、料清、場地清。此外,在日常維護中,針對設備漏粉嚴重的部位,由每日一次巡檢升級至兩次,確保及時發現及時治理。
今年以來,升級文明治理成為助力3號機組創金牌機組的關鍵舉措。上電通過制定全員、全過程、全方位的排查治理方案,重新梳理完善設備分工,以“設備無缺陷、系統無故障、管理無漏洞、現場無臟亂”為抓手,深層次開展設備隱患排查治理,推行檢修標準化管理,培養員工文明生產責任意識,使機組文明生產狀況逐步實現由“形變”向“質變”升級。
指標創優促增效
“3月10日,3號機組單日發電量1123萬千瓦時;3月17日,發電量1147萬千瓦時;3月20日,發電量1175萬千瓦時。”對比多項數據,3號機組電量負荷均在高位運行,為公司增發電量發揮了重要作用。機組發電量增長的同時,指標創優,成效更加凸顯。電除塵耗電率下降 0.15%;引增機合一,耗電率下降0.42%;凝結水溫度由混水 80℃升高到 120.6℃,回收余熱33.8MW……。如今這臺老機組里的‘新’明星,亮點頻頻,煥發生機,在為公司提質增效上,立竿見影。“多項指標創優創效,提高了設備利用率,增發了電量,這次節能改造,可以說實現了節能、效益雙豐收?,F在公司正處于爭創優秀兩型企業的關鍵時刻,3號機組無論從能耗指標還是環保指標,都達到了創優、創效、創先的水平,節能、環保效益成效顯著,這對公司爭創優秀兩型企業無疑是錦上添花,讓我們有決心、有信心,摘得優秀兩型企業的桂冠,推動公司發展邁上新臺階。”總工程師張金平對于3號機組引以為豪,信心滿滿地講道。